- Čeština
- English
- Deutsch
Anhang | Größe |
---|---|
Zlatý Turnigy - global chart.gif | 55.13 KB |
Zlatý Turnigy - axis x chart.gif | 44.4 KB |
Zlatý Turnigy - axis y chart.gif | 44.77 KB |
Zlatý Turnigy - axis z chart.gif | 47.1 KB |
Zlatý Turnigy - radar chart.gif | 17.33 KB |
Dnes jsem se pokusil si posvítit na Outruner z e-shopu HobbyKing. Jde o poměrně levný motůrek, který na HK prodávají za zhruba 19$. Motivem mého dnešního testu bylo zjistit jak bude vypadat nevyvážení motoru při různých frekvencích nabírání vzorků. Testoval jsem při 400Hz (červená), 1.25kHz (zelená), 1.6kHz(modrá) a 5kHz (žlutá). Na prvním grafu je vidět pouze měření při 5kHz všechny tři osy X(červená), Y(zelená), Z(modrá).
Nejzajimavější při měření byly výsledky standardní odchylky, kdy při měření 1.6 a 5kHz standardní odchylka v podstatě kopírovala měřená data. U ostatních měření už bylo zřetelné, že se nejspíše projevue aliasing a měření už není nejpřesnější (pro balancování motoru ale plně dostačující).
Další zajímavá věc bylo zjištění, že při vyšších frekvencích se v měřených datech daleko víc objevují póly motoru, jde asi o jiný projev mého prvního zjištění (aliasing). U posledního grafu je již pak vidět, že při všech frkvencích je nevyvážení zhruba stejné.
Chápu, že pro nezasvěcené nebudou grafy příliš přitažlivé nicméně, pro mě se výsledek jeví jako velice zajímavý a doufám, že výsledky těchto zjištění nám pomůžou při dalších testech a vyvažování jiných motorů.
Závěrem bych rád dodal, že při porovnání nevyváženosti Turnigy 35-48-B a AXI z mého předchozího článku jasně vyhrává Axi kde je nevyváženost oproti TGY třetinová přičemž otáčky u Axi byly skoro dvojnásobné.